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青云煤业公司首个综采工作面成功投入生产
2015-08-13
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020101工作面是青云煤业公司首个综采工作面,开采2#煤层。3月31日,第一台液压支架成功竖立在020101工作面,正式拉开了首个综采工作面的安装帷幕。
综采设备液压支架从地面到工作面运输路线约1400米,其中斜坡路线约700米,坡度达24°,且设备体积大、吨位重,运输巷道存在底鼓严重、轨道变形现象,员工缺乏重型设备运输、安装经验。面对这些困难和问题,公司领导积极应对,制定切实可行的安装方案,每日深入安装一线,了解掌握现场安装情况并积极寻找问题的解决办法及突破口。综采一队员工发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻坚”的优良传统,现场讨论,解决运输、安装难题,特别是液压支架运输到切眼口拐弯处时,同时控制三台绞车精准掌握支架牵引力度,避免支架脱轨,使其安全通过该拐弯地点。为确保液压支架按时进入工作面,综采一队员工对安装工艺精益求精,吸取安装过程中的经验,由每班安装2副液压支架增加到4副液压支架,一天下来煤尘、汗水都凝结在他们身上,越抹越黑。最后仅用21天时间完成了工作面85副液压支架的安装,比计划提前了4天。
4月21日,按照公司部署,进入转载机、泵站、移变等机电设备安装环节,并于4月30日全部安装到位。根据安全质量标准化要求,公司开展综采工作面质量标准化工作,建立综采工作各项制度、台帐,悬挂各类牌板,整修、清理巷道,统一吊挂电缆、管路,整齐码放设备材料,动态监测巷道情况,积极打造标准化新“亮点”。
同时,020101综采工作面进入了联合试运转,工作面坡度为23°,工作面与运输顺槽夹角为锐角。因此,工作面面临扇形采煤,极易造成液压支架和刮板输送机下滑,有可能最终导致停产。为了克服该困难,公司领导及时召开专题会议,采取有效的防滑、防倒措施,把排头1#架与3#架顶梁、尾梁使用铁链和油缸连接,每隔30米把刮板输送机与支架连接,改变了采煤工艺,从机尾往机头割煤,机尾往机头移架,机头往机尾推移刮板输送机。
经过公司全体员工的共同努力,工作面与运输顺槽夹角已由锐角转换成为钝角, 020101综采工作面于7月18日成功进入正常生产状态。