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坚持修旧利废 实现降本增效
2015-09-03
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8月28日,集团公司修旧利废工作座谈会在义棠煤业公司召开。会前,与会人员实地参观了机修队,详细了解修旧利废工作开展情况。走进机修队,废旧材料堆放有序,加工的成品和半成品分类清晰,一排排码放整齐的托辊、工字钢、刮板等,这些都是机修队通过修旧利废制作加工的成品。
2013年9月2日,集团公司《紧缩开支二十条规定》下发以来, 公司以落实规定为契机,在抓好安全生产的同时,通过宣传引导、制定举措、考核激励、监督检查等手段, 积极做好修旧利废,千方百计降成本,节支降耗增效益。通过扎实开展修旧利废、“五小”创新增收节支活动,更大限度拓展增收创效空间,为公司顺利渡过煤炭“寒冬”提供保障。截至目前,公司废旧材料利用率达到80%以上,修旧利废项目成果70余项,累计节约费用 655 万元,其中今年1至8月份累计节约220万元。
为确保修旧利废活动的长期开展,长期见效,公司制定了《修旧利废管理制度》,明确工作目标、责任和激励措施,成立了公司修旧利废领导组。机修队是修旧利废的主要责任队组,为此,设立了修旧利废车间,重点对“五小”电器等井下日常使用工具进行修理。制定了修旧利废奖励机制,通过各种措施和机制,鼓励员工开展技术创新。在确保正常的安全生产的情况下,调度室组织开展技术员、材料员周三义务劳动,整理废旧物资,提高废旧材料的利用。
在开展修旧利废的同时,为激发广大员工的创新动力,公司积极开展 “五小”成果创新活动,并形成了常态机制,引导员工紧紧围绕安全生产工作,从小处着眼、细节入手,立足岗位和工作实际,树立主人翁精神,充分发挥聪明才智,挖掘潜力,不断提高岗位创新能力和员工自主创新能力。公司经常组织开展集体技术攻关,技术人员现场考察、精心测算、讨论,进行“五小”创新,在安全生产等方面,取得了显著成效。截至目前,“五小”项目成果达20余项,这些成果都是员工在生产现场经过反复操作实践,取得明显效果的创新项目,实用性高、操作性强。在2014年11月19日,晋中市总工会举办的首届“五小”成果展示会上,公司刮板输送机简易机尾改造、液压拉码弯道器获得“五小”成果三等奖。
随着修旧利废工作的深入开展,广大员工认清了形势,也学会了算经济账,修旧利废的氛围渐浓,工作越来越趋于标准化、精细化。在修旧利废和“五小”创新中,改造制作的液压拉码弯道器、刮板输送机简易机尾、折弯机、盘锚索装置、放绳器、自动放水器等创新项目,既减轻了员工的劳动强度,增加了安全系数,又提高了工效,节约了成本。自行制作的无压风门,从2.9万元的购买成本直降到自行制作的5000余元,大大节约了购买成本。维修的电机、托辊、三用阀、“五小”电器等,节约了维修成本,比如,买个新的托辊要几十元,实际很多托辊损坏程度不大,就是换个轴承、滚珠、螺丝等,投入很小。再如电缆钩的回收复用,回收整修后即可再使用。广大员工还通过修旧利废、自制加工使自己的技术、技能得到不同程度的提高,可谓一举多得。
通过对修旧利废工作的常抓不懈,公司节省了巨额投入,不仅解决了废旧物资的处理问题,还提高了设备的使用率,充分挖掘内潜,降低生产成本,提高经济效益。相信,随着公司修旧利废活动不断地深入开展,公司在集团公司的督导下,经营管理工作也将逐步向规范化、流程化、精细化方向发展,努力为公司创造更大的效益,为集团公司的发展做出新的更大的贡献。