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公司“五小”创新成果展示

2017-12-31

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  木楔锯床
  项目带头人:李国成
  成果简介:利用闲置电机做传动,闲置油泵提供油缸压力,利用报废轴制作锯片传动轴,新购4个小油缸控制切割速度和木楔角度,利用高压阀门控制油压,解决了切割速度、切割角度的问题,调整油缸的安装位置,确定运输系统旋转的角度,减少铁板之间的摩擦力。
  项目效益:1.保证了作业安全和产品质量,节约了成本,增加了产量。
  2.以前单片锯加工6个木楔平均需要3分钟,使用此设备后加工6个木楔只需要1分20秒,提高了效率。

  

  010102综采工作面补回风联络巷与撤架通道同方位布置
  项目带头人:韩贵杰
  成果简介:010102工作面补回风联络巷提前考虑与撤架通道相对位置关系,确定补回风联络巷合理方位,末采过程中提前调整回采方法,使撤架通道与补回风联络巷同方位。
  项目效益:1.搬家过程中减少使用1台双速绞车,相应减少岗位人员31人次。
  2.消除撤架通道抹角施工,减小撤架通道与补回风巷连接部位顶板维护空间及难度。
  3.减少支架转弯次数,通畅运输,保证每班回收支架3架,支架总回收时间缩短至10天。

 

  圆振筛调速装置
  项目带头人:雷永隆
  项目效益:原先设备无论煤质如何,煤量大小,动力输出固定,维修率高。安装可调速装置后可随着煤量、煤质的变化调节动力输出,降低了成本,降低了维修率,确保正常生产的同时,延长了设备的使用寿命。

 

  010102综采工作面补巷道项目
  项目带头人:韩贵杰
  成果简介:010102综采工作面推采至原停采线,结合实际条件及原有系统,充分论证,提出在工作面机尾方向另掘进补回风联络巷(兼做撤架通道59米)及补回风巷(17米)。
  项目效益:1.增加010102综采推进进尺46米,增加产量保守计算1.8万吨,经济效益显著。
  2.将停采日期推后,有力地配合了一采区采掘接替和衔接工作及全矿的生产计划实施。

 

  钢丝绳皮带缓冲床
  项目带头人:雷永隆
  成果简介:原皮带转载点没有缓冲床,该处托辊断裂、脱落易对皮带造成损坏。安装钢丝绳缓冲床,使废旧钢丝绳得以再利用,且保证了皮带转载点受力均匀,减少皮带损坏的次数。
  项目效益:使皮带转载点受力均匀,降低了皮带损坏的几率,且节省了托辊的使用,提高了生产效率。

 

  给煤机靠背轮软连接装置
  项目带头人:雷永隆
  成果简介:给煤机电动机和减速器靠背轮同心效果不好,使用尼龙棒连接易断,耽误生产。改为软连接后,允许电动机和减速器有一定量的偏差,降低了维修成本,提高了生产效率。
  项目效益:节省了尼龙棒,降低了检修成本,提高了生产效率。

 

  主皮带机钢丝绳芯磁性探伤装置
  项目带头人:李四达
  成果简介:ZSC600D主皮带机钢丝绳芯磁性探伤装置部分元件损坏,修复探伤模块主电路板24位单片机,修复通讯串口,解决了原先探伤模块不动作和回馈数据的问题。
  项目效益:厂家修复一套探伤模块装置需花费8.4万元,机电部攻关小组,通过大胆自修及尝试,解决了主皮带机钢丝绳芯磁性探伤装置故障,保证了主皮带的安全运行,维修费用仅2600元。