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破解难题支新招 技术革新创效益
2018-07-30
闫 可 穆晓薇
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“1#、2#、3#锅炉常压省煤器进出水管改造成母管制,并由DN40加粗到DN80。我们将不断进行调试、改进,确保此项技术改造取得成功,为公司创造更多利润……”这是6月13日,煤层气发电公司2018年上半年经济技术创新项目评审会上,技术员王刚正在陈述革新思路。
今年5月,煤层气发电公司常压省煤器改造工程圆满完成并成功投入使用。这是公司自开展经济技术创新项目评比以来,最具代表性的技术革新项目,是唯一一个达到9.33636分的项目,被评委一致评为特等奖。
煤层气发电公司采用燃气——蒸汽联合循环发电。一、二期安装有11台燃气内燃发电机组,配套2×5t/h+1×8.2t/h余热蒸汽锅炉拖动2台1.5MW组合快装凝汽式汽轮发电机组。汽轮机凝结水先由凝结水泵送至常压省煤器加热后,再到除氧器进行除氧处理,除氧水经锅炉加热产生过热蒸汽,供汽轮发电机发电,汽机产生的凝结水再次加热,完成整个闭式热力循环。项目分两期实施,一期工程于2015年1月并网发电,发现1#汽轮机产生的凝结水水量不稳定,加之常压省煤器出力较大造成凝结水在省煤器内汽化;二期工程于2016年12月并网发电,发现1#、2#汽轮机产生的凝结水水量、水压仍不稳定,常压省煤器依旧不能投运,随着凝结水量增大,锅炉来的自用蒸汽量不足,造成除氧器除氧效果达不到理想值,增大了锅炉的氧腐蚀,长时间会危及锅炉的安全运行。
面对煤层气发电行业余热回收发电这一共同的难题,技术部部长张志飞、运行部副部长张明豪带领小组在2017年4月确定了常压省煤器技术改造项目,分两大部分进行:一方面是1#2#锅炉改造;另一方面是汽轮机疏水箱改造。经过不懈的努力和刻苦的钻研,最终设计人员李良财和王刚交出一套令人满意的方案。方案通过以后,为早日对常压省煤器进行改造,他们冒着37度高温,手持改造方案,挨个检查需要整改的地方,他们对技术改造的付出,大家都看在眼里,记在心里,他们用实际行动感染着身边的同事。
2017年5月,利用义棠煤业公司检修管路停气燃机停机时间,1#、2#锅炉常压省煤器进出水管道改造成母管制,并试验管路通水量不能满足锅炉常压省煤器用水量,对常压省煤器管路进行封堵;
2017年7月,利用义棠煤业公司检修管路停气燃机停机时间,将1#锅炉常压省煤器换热面堵,并试验管路通水量能满足锅炉常压省煤器用水量,但存在两台汽轮机热井水位互窜现象;
2017年12月,利用三期瓦斯管路并线燃机停机时间,对二层管道间凝结水两趟母管改造,改造后汽轮机凝结水可直接打到凝结水进除氧器母管;
2018年5月,利用春检停机时间,对辅机间疏水系统进行改造,改造完成后,对系统进行调试后投入运行。通过一个月的试验运行,一方面1#、2#锅炉排烟温度由190℃降到150℃,效率显著提高;另一方面二层管道间加装的阀门和改造的管路,可适应多种运行方式:(1)投运常压省煤器系统;(2)1#、2#汽轮机凝结水通过一根管道进入凝结水进除氧器母管;(3)1#、2#汽轮机凝结水分别进入1#、2#除氧器;除氧器加热负载有明显降低,锅炉给水温度提高到100℃以上,含氧量得到有效控制;其次除氧器加热蒸汽用量减少,多产过热蒸汽用于发电,汽机平均每天多发4000-5000度电;另外,疏水泵改为每天24小时运行,一天耗电量约为180度。
此次系统改造投入材料费27388.84元,人工费6400元。除氧量加热蒸汽用量减少,过热蒸汽与过去相比每天多发4000——5000度电,锅炉效率显著提高。预计今年增发电量169.900万kW,增收83.10万元,以后每年预计增收86.48万元。这一成果的取得,离不开公司领导班子的关心支持及各位参与人员呕心沥血,公司总经理宋志强、副总经理郭建平、武东岐曾多次在现场指导工作,查看常压省煤器改造情况,并要求工程技术人员开拓创新,严格把控革新、改造过程中的每个环节,追求质的跨越。
技术创新是降本增效的助推器。我们相信,只要永不停止技术创新,每一项小改造、小发明都会给公司的节能降耗增色助力,谱写出煤层气发电公司发展的新篇章!