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青云煤业公司首采区煤仓注浆堵水纪实
2015-04-24
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为完善井下运输系统,解决首采区煤仓过灰岩含水层涌水问题,保证煤仓早日正常投入使用,4月初,青云煤业公司组建注浆堵水队伍进行首采区煤仓注浆堵水工程。经过将近1个月的艰苦作业,堵水工作取得了圆满成功,保障了运输系统的正常运转,并为公司下一步井筒注浆堵水工程积累了丰富经验。
青云煤业公司首采区煤仓垂深24m,原设计直径8m,人工反井施工揭露含水层改为直径4m,主要服务于首采区生产需要。反井施工期间,在揭露K4灰岩含水层时,涌水量达到8m3/h,致使施工面临重重困难。通过分析,含水层厚度仅有3m左右,于是决定顶水作业,穿过含水层,完成煤仓反井作业,煤仓内涌水量达到15m3/h。之后,又在煤仓周边打十几个泄水孔以减少煤仓涌水量,但仍有10m3/h左右。注浆队所有人员并没有因此而畏惧,他们边施工,边探索,以寻找最佳的施工方案。
最初,他们计划在扩煤仓期间,扩至距含水层2m时,从煤仓内部向下打眼注浆堵水,但是因煤仓内及泄水孔涌水量过大,南运输刮板及皮带无法正常使用,严重影响生产,于是决定提前注浆。
注浆伊始,他们首先在煤仓下口注浆堵水。经过几天的努力,堵水工作初见成效,运输系统得以暂时运转。但几天之后,又遇到了含水层,他们不得不转移作业地点,选择在煤仓内打眼、注浆。由于注浆层位为K4灰岩,又处在断层破碎带上,致使打眼时卡钻,注浆时无法注到深部。裸巷注浆难,灰岩井巷的裸巷注浆更难,而断层破碎带上的灰岩裸巷注浆更是难上加难。他们仍然坚持在段高3m煤仓内,注了近百个孔,煤仓依然无法正常使用。这时,恶劣的环境让队友们束手无策,遇到的技术操作难题令他们百般无奈,精神与身体的双重压力让他们倍感煎熬。煤仓打眼、注浆属高空高危作业,施工难度相当大,不仅要防止跌落,还要提防头顶落下的矸石,即便煤仓口遮挡严实,受开炮震动影响,也会从上方跌下矸石来,他们时时刻刻都处于危险之中。加之施工地点淋水较大,打眼、注浆都要顶水作业,雨衣对他们来说起不到一点作用。施工环境相当恶劣,每次堵住此处,他处又漏,堵水工作举步维艰。在堵跑浆时,注浆材料具有腐蚀性,身体受伤对他们来说是家常便饭,有时旧伤未好,又添新伤,每天还要浸泡在冰冷刺骨的水中作业。
经过注浆队人员研究分析,针对煤仓涌水点的特殊条件,技术指导刘广宇决定在煤仓下口打眼注浆。即在煤仓周边、距离煤仓边缘1.5m处利用锚杆钻机进行打眼,采取插管与打管相结合的孔口管固定,注浆后扫孔检验注浆效果。如果依然有水,则重新注,注完再次扫孔检验,直至达到注浆效果为止。这种注浆方法不仅保证了浆液注入量和注浆质量,而且使用锚杆机打眼,方便可靠,在煤仓下口狭小复杂的空间内游刃有余。在打眼过程中,有5个孔单孔涌水量较大,总涌水量15m3/h左右,注浆之后,煤仓内涌水量迅速减小。为了尽快使煤仓投入使用,且不影响运输系统,他们决定采取疏、堵结合的综合防治水方式进行堵水,经过将近1个月夜以继日的辛勤付出,最终煤仓得以正常使用,取得了首采区煤仓注浆堵水工作的圆满成功。
此次裸巷注浆堵水工程,锤炼出了一支技术过硬、意志坚定的注浆堵水队伍,为公司进入联合试运转夯实了生产基础。